原來,鋁作為一種強氧劑,有著良好的脫氧效果,但其脫氧產(chǎn)物是對鋼有害的A12O3夾雜物。因此,在精煉的前期,要盡量做到勤加、散加碳化硅來加強擴散脫氧,這樣就使得調(diào)鋁的時間以靠后為佳。
如此一來,新的問題隨之出現(xiàn)。鋁放到后面調(diào),它的收得率會變得十分不穩(wěn)定,而且形成的夾雜物也沒有足夠的時間上浮,可謂麻煩重重。一貫心思細(xì)膩善于琢磨的劉丁結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)驗,在反復(fù)的設(shè)想和實驗之后,終于想出了兩全其美的辦法。
劉丁巧妙地結(jié)合生產(chǎn)節(jié)奏和精煉時間較長的特點,作出了合理的調(diào)整。“我們優(yōu)化了調(diào)鋁時間,前期散加、勤加碳化硅,以加強擴氧。中期在泡沫良好的情況下進(jìn)行調(diào)鋁,這樣就在良好泡沫渣的保護(hù)下提高并穩(wěn)定了鋁的收得率。同時,由于精煉時間允許,鋁也有足夠的時間上浮。值得一提的是,前期大量散加碳化硅的工作,為充分保持泡沫渣給埋弧送電創(chuàng)造了良好的條件,降低了大量電耗。”說起自己的點子起到了降本增效的作用,劉丁很開心。現(xiàn)在,精煉工段的鋁線消耗已經(jīng)降低至爐均70米以下,A12O3夾雜出現(xiàn)的爐次也大大降低。
“每公斤鋁線就要17元,按平均每月生產(chǎn)600爐計算,一個月就可以降本2萬余元呢!”劉丁笑著說。